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做事唯在細 成事唯在精——水口山公司八廠精細化管理紀實

2018年05月14日 8:48 10456次瀏覽 來源:   分類: 鉛鋅資訊   作者:

SKS工藝優(yōu)勢實現(xiàn)突破、爐窯潛能充分發(fā)揮、團隊與員工的價值再度提升……水口山有色金屬集團有限公司八廠通過全員參與、機制創(chuàng)新、推進精細化管理,使勞動生產(chǎn)率大幅提升、各項經(jīng)濟技術(shù)指標不斷優(yōu)化。
  問題導向:
  以創(chuàng)新突破生產(chǎn)瓶頸
  八廠認為,精細化管理首要的事情是以問題導向,解決制約生產(chǎn)經(jīng)營效益提升的最關(guān)鍵問題。
  庫存鉛泥一直是制約八廠生產(chǎn)經(jīng)營增效的瓶頸,至2017年12月底,公司庫存鉛泥達16000噸以上。八廠開展處理庫存鉛泥的技術(shù)攻關(guān)。
  在試驗前期,八廠采取單爐、單次搭配處理與分析論證的方式完善技術(shù)方案,一一解決了鉛泥水份問題、熱平衡問題、硫平衡問題,為試驗成功奠定了基礎。
  2018年1月3日,早班開始進行處理鉛泥工業(yè)試驗。試驗期間,以生產(chǎn)過程動態(tài)監(jiān)控為關(guān)鍵點,加強各項指標數(shù)據(jù)走向跟蹤分析;加強底吹爐原料堆配的操作、控制;實行設備動態(tài)監(jiān)督,定期巡檢設備;時時監(jiān)控底吹爐搭配處理鉛泥爐況、煙氣溫度、煙氣成分、渣溫及流動性的變化。通過攻關(guān),破解了以前底吹爐處理鉛泥作業(yè)率低、設備故障高、下料低的難題,技術(shù)經(jīng)濟指標達到國內(nèi)同行業(yè)冶煉系統(tǒng)先進生產(chǎn)水平,1月份增加利潤近800萬元,2月份增加利潤近700萬元。
  一步活,步步活。底吹爐處理鉛泥物料試驗取得成功,打破了管理中的瓶頸,降低了庫存,盤活了資金,為鉛系統(tǒng)實現(xiàn)持續(xù)盈利提供了條件,更為銅鉛鋅基地鋅項目投運后,實現(xiàn)鉛鋅聯(lián)合冶煉打下了堅實的基礎。
  關(guān)口前移:
  精細化體現(xiàn)在管理全過程
  精細化管理的核心在于實行剛性的制度,規(guī)范人的行為,強化責任的落實。水口山八廠將管理的關(guān)口前移,重心下移,從生產(chǎn)的源頭進行治理, 精細化體現(xiàn)在管理全過程。
  運用“彈鋼琴”理論,既抓全面,又抓重點。抓好配料管理;抓好原料入庫的管理,制訂了《倉儲物料堆存規(guī)定》;為了使物料混合均勻,制定了《配料管理辦法》;在加大下料量方面下工夫,制訂了《底吹爐下料績效考核辦法》,打破吃“大鍋飯”的格局,確保了下料的穩(wěn)定。
  處理問題不過夜,嚴格過程控制。八廠采取管理人員24小時值守模式,廠領導、調(diào)度室、車間中控室通過MIS系統(tǒng)遠程監(jiān)控生產(chǎn)情況,快速協(xié)調(diào)解決問題,對月初月度工作會安排的產(chǎn)量任務,分秒必爭,一刻也不耽誤;把問題解決日清化。采取日晨會、管理人員24小時值守模式,對車間突發(fā)的生產(chǎn)問題,快速處理,確保問題處理不過班;實現(xiàn)工藝控制精細化。管理人員通過MIS系統(tǒng)遠程監(jiān)控,如發(fā)現(xiàn)爐況異常,馬上組織調(diào)整,把問題處理在萌芽狀態(tài)。
  開展設備TPM管理,為生產(chǎn)保駕護航。以“生產(chǎn)要搞好,設備要先行”理念,實行設備區(qū)域負責制、設備區(qū)域到人,并建立《設備區(qū)域管理辦法》。徹底改變備件管理混亂,維修費用管控不力的局面。完善《設備管理制度》《設備點巡檢制度》等制度,設立專職點巡檢員,及時發(fā)現(xiàn)異常情況,進行預修,同時加強考核,確保設備穩(wěn)定運行,設備包干到人,生產(chǎn)作業(yè)率穩(wěn)步提升。
  全員成本管理,優(yōu)化利潤指標。實行《生產(chǎn)成本消耗日報表》制度,要求車間每天上報材料、備件、燃料、新水用量、電耗等消耗,讓職工對本班的成本消耗做到心中有數(shù),查找差距及漏洞;以員工代表及效能監(jiān)察室的干部共同參與原料及燃料驗收,防漏堵洞;建立物料采購經(jīng)濟模式。加強與原料部門的聯(lián)動,對擬采購的物料效益進行測算,確保能滿足生產(chǎn)且加工費區(qū)間大、富含高。原料使用理念是多吃“雜糧”少吃“精食”,從而降低原料成本,實現(xiàn)利潤最大化;實施成本對標管理。首先是與公司預算對標,對輔材、備件、新水用量、電耗等指標使用情況進行比對,一項一項地查、一項一項地比,尋找差距,分析原因,制定整改措施;其次是與同行業(yè)先進企業(yè)對標,從而尋找提升空間;加強機制引導,提升全員成本意識,確保成本不斷優(yōu)化,效益穩(wěn)步增長。
  將精細化原則貫穿到管理全過程,效果明顯:2018年1~2月份的產(chǎn)品產(chǎn)量、直冶費、作業(yè)率、利潤均優(yōu)于上年同期。其中,底吹爐下料量53061噸,與上年同期比增加16104噸;粗鉛16033噸,與上年同期比增加4468噸;利潤1060萬元,與上年同期比增加1316萬元。
  機制引導:
  提升團隊與員工的價值
  人是生產(chǎn)力要素中最關(guān)鍵最活躍的因素。八廠以機制約束人、引導人、激勵人,創(chuàng)造員工個體與團隊的最大價值。
  2018年,八廠全面修訂《車間業(yè)績?nèi)蝿展芾頃?,量化指標。把產(chǎn)品產(chǎn)量、直冶費、作業(yè)率、維修費、新水用量、黨建工作都進行了KPI考核,建立了單項考核及約束機制。引導員工充分發(fā)揮設備、爐窯潛能,降低生產(chǎn)成本,提高有價金屬回收率,充分體現(xiàn)效益優(yōu)先、兼顧公平、績效分配的原則,調(diào)動員工工作積極性,協(xié)同完成生產(chǎn)經(jīng)營目標;根據(jù)各單位生產(chǎn)側(cè)重點不同,實行指標考核個性化。如:底吹爐車間是全廠生廠的“龍頭”車間,下料量的多少直接影響下一道工序的產(chǎn)量,所以底吹爐車間關(guān)鍵重點指標就是下料量;機修車間負責全廠設備維護,設備正常運轉(zhuǎn),無故障,就能確保作業(yè)率,所以全廠各車間的作業(yè)率成為機修車間一個重要考核指標。
  重新制定《管理人員績效管理考核辦法》。通過績效薪點專家評定法,測定每個管理崗位的績效薪點;制定管理人員的KPI考核辦法。把各單位安全環(huán)保、生產(chǎn)計劃指標、重要經(jīng)濟技術(shù)指標、利潤、輔材效耗、備件維修費、電耗、新水用量、黨建工作納入KPI考核,讓全體管理人員樹立“成功一定有辦法,用結(jié)果贏得尊嚴”的理念,培養(yǎng)管理人員的創(chuàng)新精神、責任意識、執(zhí)行能力,實現(xiàn)團隊與個人價值同步提升的目標。
  山再高,往上攀,總能登頂;路再長,走下去,定能到達。八廠推行精細化管理以來,成效已初步顯現(xiàn)。但精細化管理永無止境,八廠決心以2018年為起點,通過3年時間的努力,力爭到2020年打造成為五礦有色金屬控股有限公司精細化管理標桿單位。

責任編輯:彭雨晨

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