銅陵有色“雙閃”工程“4+1”非衡態(tài)高濃度二氧化硫轉(zhuǎn)化制酸項目獲中國化工學(xué)會“優(yōu)質(zhì)工程”稱號
2019年09月20日 16:54 10846次瀏覽 來源: 銅陵有色報 分類: 銅資訊 作者: 吳家富
日前,銅陵有色“雙閃”工程“4+1”非衡態(tài)高濃度二氧化硫轉(zhuǎn)化制酸項目在第39屆中國硫酸技術(shù)年會上獲中國化工學(xué)會無機酸堿鹽專委會(硫與硫酸)、全國硫與硫酸工業(yè)信息總站聯(lián)合頒發(fā)的“優(yōu)質(zhì)工程”獎牌。
這個項目擁有自主發(fā)明專利《二氧化硫的非衡態(tài)高濃度兩次轉(zhuǎn)化制硫酸方法》,從2012年在金冠銅業(yè)分公司投產(chǎn)至今,運行情況良好,硫酸產(chǎn)品電單耗降低40%,制酸尾氣排放煙氣量和二氧化硫量減少35%。
項目高濃度轉(zhuǎn)化技術(shù),實現(xiàn)了濃度15~18%的二氧化硫煙氣,不采用任何稀釋措施,可直接全部進入轉(zhuǎn)化器一層觸媒進行轉(zhuǎn)化,且二氧化硫總轉(zhuǎn)化率達到99.96%,大大降低了二氧化硫的排放量,提高了資源利用效率。與常規(guī)轉(zhuǎn)化工藝相比,采用“非衡態(tài)”高濃度兩次轉(zhuǎn)化工藝,使進入制酸裝置的煙氣量降低約20~40%,設(shè)備投資減少約15~20%,能耗降低約15~30%,中溫余熱回收產(chǎn)生的蒸汽量提高約20~50%。
這個項目研究成果利用簡短的工藝流程,攻克解決了高濃度二氧化硫煙氣直接轉(zhuǎn)化而觸媒不超溫的行業(yè)難題,形成了自主知識產(chǎn)權(quán),打破了國外公司的技術(shù)壟斷,并獲得2017年安徽省發(fā)明專利金獎。項目對煙氣制硫酸行業(yè)具有重大示范作用,并已在云南易門銅業(yè)有限公司制酸改造項目、中國鋁業(yè)東南銅業(yè)有限公司的銅冶煉項目、廣西南國銅業(yè)有限公司銅冶煉項目成功應(yīng)用,推動了制硫酸行業(yè)的技術(shù)進步。
責任編輯:付宇
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