金川集團梅特瑞斯如瓦西公司如何產(chǎn)出A級銅
2021年10月05日 11:13 7659次瀏覽 來源: 中國有色金屬報 分類: 重點新聞 作者: 柳培聰
金川集團梅特瑞斯如瓦西礦業(yè)公司電積銅生產(chǎn)線2009年建成投產(chǎn),設(shè)計指標是A級銅(LME倫敦金屬交易所 ),但實際電積銅質(zhì)量完成很不理想。2015年金川主導(dǎo)運營后,針對電積銅產(chǎn)品質(zhì)量開展近3年之久持續(xù)不斷的質(zhì)量攻關(guān)活動,A級銅品級率實現(xiàn)從“零”突破到逐步提升到90%以上。
如瓦西電積銅生產(chǎn)中,雜質(zhì)鉛超標是影響質(zhì)量的關(guān)鍵問題。由于陰極板年久失修,導(dǎo)電性及平直度無法滿足高品質(zhì)生產(chǎn)要求。如果更換全部陰極板,從財務(wù)和生產(chǎn)組織上來說,都是不能短期完成的任務(wù)。越是“不可能”,越能激發(fā)“金川人”昂揚的斗志。
針對陽極板懸垂度的問題,如瓦西公司配合使用絕緣子及廢舊夾邊條對板面及邊部強制絕緣,同時制作陽極板校平裝置,保障所有入槽陽極板的垂直度。升級改造應(yīng)用半自動撥片機組,避免人工錘擊剝離造成極板彎曲損傷,并同步開展陰極板修復(fù)工作,節(jié)約外委修復(fù)費用30萬美元。增設(shè)自動洗滌機組徹底消除電積銅表面污染問題,一系列技改創(chuàng)新項目促成電積銅產(chǎn)品質(zhì)量實現(xiàn)質(zhì)的飛躍。
要徹底解決電積銅質(zhì)量問題,需要上下游工序的通力合作。針對有機夾帶高導(dǎo)致板面污染的問題,如瓦西公司運用模擬軟件對萃取生產(chǎn)過程按生產(chǎn)參數(shù)展開動態(tài)分析,倒推有機庫存及濃度的最佳經(jīng)濟平衡點。再從有機回收入手,升級應(yīng)用三相離心分離機、多介質(zhì)過濾器、全自動撇油器等一系列裝備,不僅大幅改善有機夾帶污染問題,還使噸銅有機消耗量達到剛果(金)同行業(yè)領(lǐng)先水平,年累計節(jié)約試劑消耗成本逾100萬美元。
多介質(zhì)過濾器是控制有機污染最為關(guān)鍵的設(shè)備,原設(shè)計濾帽損壞頻繁,幾經(jīng)換型仍然不見成效,不但介質(zhì)消耗增加,電解液有機夾帶也居高不下。國外廠商改造不僅費用高,還提出必須同步配套使用其過濾材料的苛刻要求。如瓦西公司設(shè)法在國內(nèi)找到具有相近技術(shù)的過濾器生產(chǎn)廠家,聯(lián)合開發(fā)應(yīng)用不銹鋼繞絲管過濾器。改造后,不僅過濾效果明顯改善,而且過濾能力大幅提升,電積槽液面由烏黑粘結(jié)變得清潔透亮,比國外廠商的改造費用降低近10倍,過濾介質(zhì)更換周期由不足半年提升到近兩年之久,僅過濾介質(zhì)費用年可節(jié)約近10萬美元。
從極板使用和矯正,到技術(shù)參數(shù)優(yōu)化配置,再到操作程序更新固化,陰極銅雜質(zhì)鉛含量由過去LME標準的3倍以上,逐漸控制在5ppm以下。質(zhì)量指標提升消除了顧客的抱怨投訴,因質(zhì)量扣款造成的損失年減少100萬美元以上,如瓦西公司取得疫情防控和安全生產(chǎn)雙勝利的輝煌。
責任編輯:孟慶科
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